“自打机械密封更换为这种新型陶瓷组合密封后,8台原液增压泵经过近3个月的试运行,没有一台泵的密封发生泄漏。”“没想到一个小改造,就能产生这么明显的效果”。12月13日,在安庆石化腈纶部原液供纺区域,职工们正在兴奋地谈论着最近实施的一项技术改造措施。
在腈纶部聚合装置原液段,漏胶一直是困扰设备管理人员的一大难题,漏胶不仅造成了物料跑损、消耗上升,而且带来了环境污染。而漏胶的根本原因大多源于机泵的密封失效,因此,解决原液机泵的密封泄漏成了治理漏胶的重中之重。
因原液为粘稠的胶状流体,温度越低黏度越大,还有遇水凝固结块的特性,其包含的化学物质对密封的冲刷、侵蚀,容易造成密封元件的腐蚀,使其功能下降,导致漏胶。该部原液增压泵、二道滤机输送泵以及纺丝回浆泵的漏胶问题一直存在。在生产平稳的状态下,泄漏不明显。在生产不稳,特别是纺丝打高低速的情况下,生产系统压力的波动很容易造成密封泄漏。不仅如此,在机泵发生故障,需要切换备用泵时,备用泵本体及管道留存的原液介质由于黏度发生了变化,运行阻力远远大于泵的正常运行能力,造成泵轴磨损而漏胶。
原液增压泵等机泵的原始密封为填料密封,填料密封可以用紧填料的方法控制泄漏,但更多时候因紧填料造成泵的运行阻力增大,填料发热烧毁,导致更大的泄漏,有时还因泵阻增大电机跳电,导致纺丝线被迫停车。
多年来,腈纶部设备管理人员从密封元件的材料入手,一直在探索哪种密封材料更适合解决漏胶难题。他们多次尝试机械密封的使用,在实验过程中,由于原液特性的局限,不能像常规的机械密封一样用给水、给风的方法给机封降温,导致机封使用寿命短,维修工作量大,修理费用高等问题。期间,他们又多次尝试其它材料的密封元件,均不能有效解决密封泄漏。
今年,经过多方咨询认证,他们决定尝试新型陶瓷组合密封的使用,利用装置停工大修的机会,先在8台原液增压泵上进行试验,将8台原液增压泵的机械密封更换为陶瓷组合密封,经过近3个月的试运行,改造取得了成功,没有一台泵的密封发生泄漏,证明了陶瓷组合密封的硬度、抗压强度以及化学稳定性适合原液机泵密封的要求。他们计划逐步更换二道滤机输送泵、回浆泵等机泵的密封元件,彻底解决漏胶难题。江苏利工集团有限公司、冶金工业部钢铁研究总院靖江不锈钢泵阀厂主要生产:核电泵CAP1400/ACP1000、核电泵CAP1700/ACP1000,耐腐蚀泵,化工泵, 耐腐蚀合金泵,IH化工离心泵,IN保温泵、GZ高质化工泵、JINB熔融尿素保温泵,FJX强制循环泵,FSB氟塑料泵、IHF氟塑料合金泵,LJYA耐腐蚀料浆磷胺磷酸泵,UHB-ZK耐磨耐腐沙浆泵,FIR、CYBR、HRB、IHR高温高压印染泵,WFB无密封自控自吸泵、ZXB、ZW无堵塞自吸泵,ADQX小流量高扬程切线流程泵,WB不锈钢旋涡泵,JF付压耐腐蚀泵,AH、ZM耐腐蚀渣浆泵,WGZ、FSJB、LJB无泄漏化工离心泵,AY型离心油泵,G、GNF单螺杆泵,FCB齿轮泵,HJ碱泵,IJ碱泵,IHE耐腐蚀泵,HCZ化工泵,AFB、FB化工耐腐蚀离心泵,TL脱硫泵,CPN碱泵, IEC稀酸泵,SAJ化工流程泵、SZA化工流程泵、SCZ化工流程泵、SZE化工流程泵、SDZA化工泵、SPP浆液化工流程泵,HTCN悬臂式液下泵,RY高温熔盐泵,FY、HYF、FYB耐腐蚀液下泵,YL型长轴耐腐蚀泵液下泵, SLY型多级长轴液下泵,DF多级耐腐蚀泵、GDL多级耐腐蚀泵,YL压滤机专用耐腐蚀泵,BA石油化工流程泵,BR重工位石油化工流程泵,BMA石油化工流程泵,BMRS石油化工流程泵,BMRD(Z)石油化工流程泵,OHF/C石油化工流程泵,VSD立式多级泵,VDD立式多级泵,核电余热排出泵,核电中压安注泵,核电SWS厂用水泵,CVS化容补水泵,正常余热排出泵,高速磁力泵,四氯化钛专用磁力泵,海水淡化泵,DM隔膜泵,U型化工离心泵,FAX化工混流泵,废酸浓缩循环泵,自平衡多级泵,WQ潜污泵。ISG、IHG衬氟管道泵,带联轴器管道泵,磷化液涂装泵, 江苏双达集团破渣机,非金属合金泵,阀门,一、二类压力容器,热处理配件,食品机械,离心铸管,钢衬四氟管道、钢衬玻璃、陶瓷管道,双组份无溶剂环氧树脂管道、钢衬聚氨酯复合管,钢衬塑复合管及泵配件(机械密封等). 利工泵阀,江苏靖江不锈钢泵阀厂,国营靖江不锈钢泵阀总厂,靖江泵阀集团,靖江泵,靖江化工泵,重庆水泵,高速泵,深冷泵,四氯化钛泵,苯胺泵,钛泵,重庆化工泵,重庆利工、氢氧涡轮泵。重庆水泵集团,江苏泵阀集团,耐腐蚀材质有美国标准316、316L,日本标准304、304L,F46,CD-4MCu,2205材质、双相不锈钢、K合金,哈氏合金,Ti合金,蒙乃尔合金,904、825、Mo2Ti等耐腐蚀材料。023-63847411 023-63706909